रेलवे निरीक्षण ड्रोन को नियमित ट्रैक समीक्षा के दौरान लिफ्ट खोने का सामना करना पड़ा। इसका कारण इसके सिंक्रोनस मोटर की वाइंडिंग का अलग होना था, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर विफलता है। बिना किसी हताहत के इस घटना ने इंजीनियरिंग टीम को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से विफलता के क्रम को फिर से बनाने के लिए उड़ान डेटा और क्षतिग्रस्त हिस्से छोड़ दिए।
RealityCapture और SolidWorks Simulation के साथ डिजिटल पुनर्निर्माण 🛠️
टीम ने दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन की छवियों को संसाधित करने और एक उच्च-सटीकता 3D मॉडल उत्पन्न करने के लिए RealityCapture का उपयोग किया। फिर, SolidWorks Simulation में, थर्मल और केन्द्रापसारक भार के तहत वाइंडिंग के व्यवहार का विश्लेषण किया गया। मॉडल ने दिखाया कि वाइंडिंग चिपकने वाले पदार्थ की थकान, डिजाइन में अप्रत्याशित कंपन के साथ मिलकर, अलगाव का कारण बनी। विश्लेषण ने विफलता के सटीक बिंदु की पहचान करने और फिक्सिंग सिस्टम के पुन: डिजाइन का प्रस्ताव करने की अनुमति दी।
वाइंडिंग ने अलविदा कहा और ड्रोन ने कहा फिर मिलेंगे 🤖
सिंक्रोनस मोटर ने फैसला किया कि यह गिट्टी छोड़ने का एक अच्छा समय था, शाब्दिक रूप से। ड्रोन, जो तब तक एक स्विस मशीनिस्ट की सटीकता के साथ उड़ रहा था, कैमरे के साथ एक मृत वजन बन गया। अब, इंजीनियर आकलन कर रहे हैं कि क्या विफलता एक सीरियल त्रुटि थी या स्नेहपूर्ण रखरखाव न मिलने पर मोटर का बदला था। कम से कम, ड्रोन ने किसी भी कैटेनरी को नहीं गिराया।