Un dron de inspección ferroviaria sufrió una pérdida de sustentación durante una revisión rutinaria de vías. La causa fue el desprendimiento del bobinado de su motor síncrono, un fallo poco común pero crítico. El incidente, sin heridos, dejó al equipo de ingeniería con datos de vuelo y piezas dañadas para reconstruir la secuencia del fallo mediante herramientas digitales.
Reconstrucción digital con RealityCapture y SolidWorks Simulation 🛠️
El equipo utilizó RealityCapture para procesar imágenes del dron accidentado y generar un modelo 3D de alta precisión. Luego, en SolidWorks Simulation, se analizó el comportamiento del bobinado bajo cargas térmicas y centrífugas. El modelo mostró que la fatiga del adhesivo del bobinado, combinada con vibraciones no previstas en el diseño, provocó el desprendimiento. El análisis permitió identificar el punto exacto de fallo y proponer un rediseño del sistema de fijación.
El bobinado dijo adiós y el dron dijo hasta luego 🤖
El motor síncrono decidió que era un buen momento para soltar lastre, literalmente. El dron, que hasta entonces volaba con la precisión de un maquinista suizo, se convirtió en un peso muerto con cámara. Ahora, los ingenieros evalúan si el fallo fue un error de serie o una venganza del motor por no recibir mantenimiento afectuoso. Al menos, el dron no se llevó por delante ninguna catenaria.