Un drone d'inspection ferroviaire a subi une perte de portance lors d'une révision de routine des voies. La cause était le détachement du bobinage de son moteur synchrone, une panne rare mais critique. L'incident, sans blessés, a laissé l'équipe d'ingénierie avec des données de vol et des pièces endommagées pour reconstruire la séquence de la panne à l'aide d'outils numériques.
Reconstruction numérique avec RealityCapture et SolidWorks Simulation 🛠️
L'équipe a utilisé RealityCapture pour traiter les images du drone accidenté et générer un modèle 3D de haute précision. Ensuite, dans SolidWorks Simulation, le comportement du bobinage sous charges thermiques et centrifuges a été analysé. Le modèle a montré que la fatigue de l'adhésif du bobinage, combinée à des vibrations non prévues dans la conception, a provoqué le détachement. L'analyse a permis d'identifier le point exact de la panne et de proposer une refonte du système de fixation.
Le bobinage a dit adieu et le drone a dit au revoir 🤖
Le moteur synchrone a décidé que c'était un bon moment pour lâcher du lest, littéralement. Le drone, qui jusqu'alors volait avec la précision d'un mécanicien suisse, est devenu un poids mort avec une caméra. Maintenant, les ingénieurs évaluent si la panne était une erreur de série ou une vengeance du moteur pour ne pas avoir reçu de maintenance affectueuse. Au moins, le drone n'a emporté aucune caténaire.