تم اكتشاف عمل تخريب فني في خط إنتاج الزجاج. قام المسؤول بإدخال فاصل ميكرومتري مغناطيسي في رأس روبوت القطع بنفث الماء، مما تسبب في انحراف غير محسوس. تم تحديد العطل من خلال خط أنابيب ثلاثي الأبعاد يجمع بين GOM Inspect للقياسات الهندسية وRhino 3D للنمذجة العكسية.
خط أنابيب ثلاثي الأبعاد: GOM Inspect وRhino 3D لكشف الميكرونات في غير مكانها 🛠️
بدأت عملية الكشف بمسح عالي الدقة باستخدام GOM Inspect، الذي كشف عن انحراف زاوي قدره 0.02 درجة في الرأس. تم استيراد هذه البيانات إلى Rhino 3D لإعادة بناء الهندسة الفعلية للمجموعة. بمقارنة النموذج الاسمي مع النموذج الممسوح ضوئيًا، تم تحديد حجم إضافي قدره 0.3 مم³ في وصلة الرأس. أكد الفحص المادي وجود الفاصل المغناطيسي، وهو جسم مصمم ليمر دون أن يلاحظه أحد في البيئات الصناعية.
الفاصل المغناطيسي: المسمار المفقود الذي لم يوجد أبدًا 🧲
اعتقد شخص ما أن وضع مغناطيس بحجم 0.3 مم بين قطعتين معدنيتين كان فكرة رائعة. وقد كانت كذلك، ولكن للإزعاج. لم يتسبب الفاصل في كسر، بل فقط في قطع معوج بمقدار 0.1 مم في كل قطعة. النتيجة: ثلاثون لوحًا زجاجيًا تم التخلص منها قبل أن يلاحظ أحد أن الروبوت بدأ يقطع وكأنه في حالة سكر. مزحة سيئة الذوق كلفت وقتًا ومواد، لكنها على الأقل أثبتت أن فريق القياسات الهندسية يعمل بكفاءة.