염화비닐 중합 반응기에서 파열 디스크가 파손되면서 통제되었지만 파괴적인 폭발이 발생했습니다. 그 원인은 경화된 수지가 안전 밸브를 막아 발생한 막힘이었습니다. 우리는 3D 스캐닝 도구와 다중 물리 시뮬레이션을 사용하여 사고를 분석하고 고장 역학을 이해했습니다.
FARO Scene을 이용한 3D 재구성 및 COMSOL Multiphysics 시뮬레이션 🔧
팀은 FARO Scene을 사용하여 반응기와 손상된 배관의 형상을 디지털화하고 변형 및 내부 침전물을 밀리미터 단위 정밀도로 포착했습니다. COMSOL Multiphysics를 사용하여 막힘 후 이상 유동과 압력 축적을 모델링했습니다. 결과는 경화된 수지가 마개 역할을 하여 국부 압력을 파열 디스크 한계 이상으로 상승시키고, 디스크가 과압을 완전히 완화하지 못하고 파손되었음을 보여주었습니다.
영웅이 되고 싶었지만 악당이 된 PVC 마개 💥
생산하기에 그렇게 많은 비용이 드는 경화된 수지가 초과 근무를 하기로 결정하고 완벽한 마개가 되었습니다. 너무 완벽해서 폭발을 일으켰습니다. 하루를 구하기 위해 설계된 파열 디스크는 교과서적인 막힘에 직면했습니다. 결국 교훈은 분명합니다: PVC가 흐르지 않으려 한다면, 반응기가 터지기 전에 배관을 점검하는 것이 좋습니다.